Ich wüsste da eine Druckerei in Rheinhessen/Kirchheimbolanden. Bei ernstgemeinten Interesse PN an mich.
Gruß
Günter
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Neues Benutzerkonto erstellenIch wüsste da eine Druckerei in Rheinhessen/Kirchheimbolanden. Bei ernstgemeinten Interesse PN an mich.
Gruß
Günter
Genau - 2mm, nehme aber an das deine Feuchtauftragswalze zu der Du ja zuerst stellst noch weiter runter ist. Die Feuchtauftragswalze sollte 78 mm Ø neu haben. Je mehr du zur FeAW stellen musst um so weniger bekommst du einen ordentlichen Kontaktstreifen zur 1.FAW
Gruß
Günter
Hallo Hein, bis zur SX-Serie hat sich nicht viel geändert. Also müsste die Justage der Zwischenwalze gleich sein bei deiner und unserer SM 102. Zur Farbautragswalze geht auch bei Dir nur über Federdruck. Die Hülse drehst du bis die Feder leichten Widerstand erzeugt. Dann noch ne halbe Umdrehungen und gut ist. Kontern nicht vergessen. Ob der Kontaktstreifen nun 3 oder 4 mm hat ist unerheblich. Wichtig ist Parallelität. Du hattest geschrieben das du auf as oder bs keinen Kontakt hast. Entweder ist die Feder defekt oder die Z-Walze ist in ihrer Führung verkantet. Grüßle Günter
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Meine auch
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Puh, übermorgen Prüfung da bist aber früh dran dich vorzubereiten. Habe leider keine Unterlagen wünsche Dir aber viel Glück und Erfolg Gruß Günter
Gesendet von meinem LG-D802
Hallo Norbert mein Freund,
das wünsche ich Dir natürlich auch
Grüße
Günter
Hallo Hein, jetzt wo du nochmal nachfragst muss ich sagen das wir überwiegend mit 5 Saugrädern gedruckt haben. Ein breites in der Mitte und sonst die schmalen (5 mm). Bei Bedarf haben wir die Sternenräder eingebaut damit der Bogen etwas abhebt und es nicht so sehr schmiert. Dann noch weniger Luft an den Saugrädern im Bund dann ging es meistens. Hin und wieder haben wir auch die Saugwalzen ausgebaut und nur mit dreien gedruckt.
Wahrscheinlich musst Du nicht nur den Bolzen tauschen. Meist hat auch die Welle was ab. Habe es auch immer mit Abzieher versucht aber wenn er schon länger nicht mit der Welle mitdreht wird es schwierig sein den bolzen aus der kurzen Hülse zu bekommen. Aber das wirst Du ja sehen.
Grüße
Günter
Hallo Hein, ich denke auch das es zu einer Verbesserung kommt. Das Problem wird nur sein wenn die Saugräder schon lange nicht mehr getauscht wurden das der Bolzen (BS)der die geteilte Welle verbindet schwer zum ausbauen ist. Wurde er beim letzten Ausbau nicht gründlich eingefettet kann es sein das er regelrecht herausgeschlagen werden muss. Wir haben bei unserer 102 eigentlich nur in der Mitte ein breites Saugrad gehabt sowie Bogenkante jeweils ein schmales. Wir haben überwiegend über Wendung gedruckt.
Besstes Ergebnis gab es aber durch Veränderung der Lufteinstelllung und Bogenankunft sowie Taktung des Stapels.
Generell habe ich immer am Bogenanfang wenig Lüfterluft von oben damit der Bogen nicht zu sehr nach unten gedrückt wird. Frühe Greiferöffnung aber nicht zu früh. Bogen soll leicht an die Vorderkantenanschläge schlagen. Schiesst der Bogen über mit der mittleren Saugstange (vertikal) mehr Luft geben. Stapeltransport relativ tief einstellen (Taktung) Natürlich kommt es auch auf die Laufrichtung an aber mit den Einstellungen hatten wir bei höherer Druckzahl einen guten Papierlauf. Kann natürlich auch von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein Nur mal so ein Tipp wie es bei uns ganz gut lief alles so unter 100gr Grüße Günter
Genau, so habe ich das auch gelernt
Hallo Speedmaster,
Hast eine PN
Gruß
Günter
Hallo speed34. Ich kann dir nächste Woche eine Adresse zukommen lassen wo wir unsere Filter für unsere speedmaster günstiger anfertigen lassen. Bin diese Woche nicht im Betrieb daher erst nächste Woche. Grüße Günter
Gutes neues Jahr 2015 an alle hier im Forum. So ist es Thomas, nicht alles ist schlecht in unserer Branche
Grüße
günter
Hallo, wir beziehen unsere Handschuhe entweder bei DruckChemie oder MEWA. Auch in der Größe 7 sind die dort erhältlich.
Grüße
Günter
Auch ich wünsche allen Forums-Mitgliedern besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2015
Grüße
Günter
Hallo Hein,
hast mich jünger gemacht (1966)
Freut mich das die Kabelbinder nun ihren Dienst tun
Grüße und frohes Drucken
Günter
Hallo Powerprinter, die von HD verbauten Teile, werden als Duktorbremse bezeichnet. Also gibts das Teil schon. Der Kabelbinder hat die selbe Funktion kostet aber nur einen Bruchteil dessen was die "Duktorbremse" kostet. Auch ist das mit dem Kabelbinder nicht auf meinem Mist gewachsen sondern ein Tipp eines pfiffigen HD-Techniker. Kannst also beruhigt davon ausgehen das es eine gute , vielleicht nicht die beste Lösung ist.
Gruß
Günter
Hallo hein, am Montag schaue ich mal an unserer SM 102, mache ein Foto wie der Kabelbinder angebracht wird. Ist ne gunstige und dauerhafte Lösung. Gruß Günter
Hallo printer. Ist schon ein paar jahre her müsste ich jetzt vor mir sehen. Auf jeden Fall bremst der kabelbinder die Welle des E-Antriebes und hat die gleiche Funktion wie die von Heidelberg entwickelte Duktorbremse. An der xl hatten wir die Probleme noch nicht. Gruß. Günter
Hallo, es tut auch ganz einfach und für schnelle Hilfe ein kabelbinder. Die bremsen hatten wir auch mal bestellt aber dann nie eingebaut weil die kabelbinder gute arbeit leisteten. Grüße Günter